Японская компания Ispace потеряла связь с первым лунным аппаратом после попытки посадить модуль на Луну, передает со ссылкой на Deutsche Welle. Частная японская компания ispace объявила итоги расследования причин крушения на Луне посадочного модуля Hakuto-R. С помощью США Япония надеется отправить своего астронавта на Луну после 2025 года.
Почему так вышло?
- Что еще известно:
- Японский модуль пережил третью ночь на Луне и сделал фото: инженеры не понимают, как он справился
- Японцы собираются высадиться на Луну в 2028 году
- SLIM сел! Японцы совершили историческую посадку на Луну - Hi-Tech
История японской программы по исследованию Луны
С его помощью японцы продемонстрировали технологию точной посадки на Луну. Японцы удачно запустили непилотируемый космический корабль, который впервые благополучно прилунился 19 января. Трансляция посадки японского космического аппарата Hakuto-R частной космической компании iSpace на поверхность Луны. Японский аппарат Smart Lander for Investigation Moon (SLIM) сумел пережить третью лунную ночь и после её завершения 23 апреля снова вышел на связь. Конечно, Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) NASA используется не только для поиска разбившихся космических аппаратов на Луне.
Японский модуль совершил жесткую посадку на Луну: миссия признана провальной
За трансляцией прилунения в прямом эфире следили свыше пяти миллионов человек. За три дня до этого Роскосмос официально подтвердил потерю аппарата «Луна-25». Она столкнулась со спутником Земли и прекратила свое существование.
Станция выдала импульс для перехода на предпосадочную орбиту, но маневр с заданными параметрами выполнить не удалось. Госкорпорация тогда не уточнила, как произошедшее повлияет на прилунение аппарата. На следующий день Роскосмос рассказал, что из-за этой «нештатной ситуации» связь со станцией прервалась. По словам представителей Роскосмоса, предварительная причина аварии — параметры полета при переходе на предпосадочную окололунную орбиту не совпали с необходимыми. Из-за этого станция ушла на другую орбиту и столкнулась с поверхностью Луны. Глава Роскосмоса позже объяснил , что столкновение с Луной произошло после того, как двигатель проработал 127 секунд вместо 84.
Еще одной причиной аварии глава Роскосмоса назвал прерывание лунной программы на 50 лет.
Одним из минералов, представляющих интерес, станет оливин на склонах кратера, который ранее был обнаружен японской орбитальной миссией «Кагуя» «Внимательное изучение таких минералов может дать информацию о лунной внутренней структуре Луны и ее образовании, — пояснили в агентстве JAXA. SLIM оснащен многодиапазонной камерой для исследования минералогического состава окружающих пород.
Непосредственно перед посадкой от станции отделился небольшой аппарат Lunar Exploration Vehicle-1, чтобы исследовать место высадки. Кроме того, на борту лендера находится шарообразный ровер SORA-Q, спроектированный Tomy, японской компанией, производящей игрушки-трансформеры. Он будет передвигаться по поверхности, изменяя свою форму.
NASA снабдило посадочную станцию уголковым отражателем, наподобие тех, что стояли на аппаратах «Чандраян», «Аполлонах» и советских луноходах для измерения точного расстояния до Луны с Земли методом лазерной локации.
Отделение лунного модуля SLIM произошло примерно через 47 минут после запуска. Через 3-4 месяца лунный модуль выйдет на орбиту Луны, а через 4-6 месяцев прилунится на ее поверхности. Модуль высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для исследования кратеров и рельефа Луны с использованием технологий, аналогичных системам распознавания лиц. Кроме того, как сообщается в открытых источниках, у SLIM есть специальная камера, которая способна измерять количество железа и других элементов в лунных породах.
Японский модуль обладает способностью точной посадки в заданной точке на Луне с погрешностью не более 100 м.
Удалось восстановить связь с японским модулем на Луне. Он передал изображения
Мне нужно восемь человек со всего мира. В этом путешествии примут участие 10-12 человек, я со своей стороны приглашаю восьмерых», — заявил миллиардер в своем видеообращении. Все, кто пришлет заявку, должны уметь работать в команде и поддерживать других. Этот полет к Луне на корабле SpaceX должен состояться в 2023 году.
Компания намерена усовершенствовать технологическую готовность для последующих миссий в 2024 и в 2025 годах.
Ранее сообщалось , что связь с модулем была потеряна, когда он совершал посадку со скоростью около 16 миль в час 25 километров в час и опустился до последних 33 футов 10 метров. Японский модуль Hakuto-R с арабским ровером Rashid был запущен к Луне в декабре 2022 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX.
Для этого его оснастили двумя камерами высокого разрешения, микроскопом, тепловизором и зондом Ленгмюра. Узнать подробнее Читайте также:.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации.
Москва, ул.
Япония посадила космический аппарат на Луне. Ранее это удавалось только четырем странам
Японский посадочный модуль SLIM успешно совершил мягкую посадку на Луну и смог выгрузить два лунохода для исследований спутника Земли. Японская компания-разработчик Ispace заявила, что ее модуль HAKUTO-R, предположительно, совершил жесткую посадку на Луну. Поступила информация о вероятно жесткой посадке на Луне японского модуля Hakuto-R. Япония посадила космический аппарат на Луну, но что-то пошло не по плану — пост пикабушника Urazali.
На Луне разбился японский космический аппарат: что нужно знать про Hakuto-R
11 декабря 2022 года после трёх переносов старта компания SpaceX, наконец, запустила к Луне ракету Falcon 9 с японским и арабским аппаратами на борту. Япония станет пятой страной, отправившей модуль на Луну. Япония стала пятой страной, успешно осуществившей мягкую посадку действующего посадочного модуля на Луну, после США, СССР, Китая и Индии.[26][27]. Япония впервые смогла посадить собственный модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) на Луну. Зонд Smart Lander for Investigation Moon, или SLIM, достиг поверхности Луны 20 января, что сделало Японию пятой страной, успешно отправившей зонд на Луну.
Неудачей закончилась попытка посадки на Луну японского модуля Hakuto-R
Они позволяют измерять количество железа и других элементов в породах лунной поверхности. Запуск аппарата произошел 7 сентября 2023 года на космодроме Танэгасима на юго-западе Японии. На орбиту Луны модуль вышел 25 декабря. Предыдущая попытка Японии отправить космический аппарат на Луну завершилась неудачей.
В ходе этой миссии была составлена подробная топографическая карта Луны, уточнены данные о том, когда на естественном спутнике Земли прекратилась вулканическая активность. В марте 2015 года было объявлено о ее закрытии. Запуск был проведен в рамках американской лунной программы Artemis из Космического центра им. Главной целью небольшого зонда "Омотэнаси" весом 12,6 кг, разработанного JAXA и Токийским университетом, была отработка технологии "полужесткой" посадки на поверхность Луны. Однако после отделения от американского корабля связь с японским зондом была потеряна. В JAXA сообщили, что причиной неполадки, вероятнее всего, стало неполное закрытие клапана газоструйного двигателя "Омотэнаси", что привело к потере ориентации в космическом пространстве. Предположительно, клапан открылся еще на Земле, пока космический аппарат три года ждал запуска. Международная миссия "Рашид" - "Хакуто" В апреле 2021 года частная японская компания Ispace основана в 2010 году подписала с Космическим центром им. Разработанный Ispace посадочный аппарат получил название Hakuto-R "хакуто" с японского "лунный заяц".
Он преодолел длинный, но эффективный маршрут: аппарат прошел мимо Луны, после чего инженеры провели несколько корректировок курса. На ранних стадиях приземления аппарат скрылся за силуэтом спутника, из-за чего коммуникация прервалась. Во время трансляции миссии компания показала симуляцию приземления: движение к поверхности началось с торможения и серии поправок высоты, изменивших траекторию и ориентацию аппарата.
Основной задачей SLIM было испытание японской технологии точной посадки и сбор геологических данных и изображений. Но выживание в эти суровые лунные ночи стало бонусом, продемонстрировав неожиданную стойкость аппарата.
20 минут ужаса. Японский космический аппарат впервые смог сесть на Луну
Посадка совершена мягко даже на одном двигателе из двух. Это сделало Японию пятой страной в истории земной космонавтики, которая смогла посадить на наш спутник спускаемый аппарат. Но за счёт отказа одного из двигателей и отклонения в горизонтальной ориентации модуля возникла достаточно высокая боковая скорость, что привело к опрокидыванию модуля. Модуль SLIM кувыркнулся с ног на голову. Точнее, он встал в стойку на голове. К сожалению, солнечные панели оказались полностью повёрнуты в сторону от солнца. Это был самый худший сценарий из всех, и именно он был реализован слепым случаем. Остаётся надежда, что солнце постепенно переместится, и его лучи смогут осветить спину модуля, на которой жёстко закреплены солнечные панели. Модуль опустился на поверхность Луны в 00:20 по токийскому времени.
По этой причине посадка была жестче, чем планировалось. Кроме того, аппарат отклонился на 55 м от запланированной точки прилунения. В рамках миссии SLIM планировалось получить данные о количестве химических элементов в реголите лунный грунт.
Снимки, сделанные одним из роверов, показали, что луноход оказался на своём "носу", что объясняет отсутствие зарядки. Связь между ними остается стабильной, и они могут напрямую общаться с Землей. Команда надеется, что изменение угла падения солнечных лучей, когда Луна обращается вокруг Земли, позволит солнечным панелям начать снова заряжаться, несмотря на неправильное положение. В настоящее время панели направлены на запад. SLIM был задуман как миссия, демонстрирующая возможность точной посадки в другом мире.
Поиск и попытки связаться с ней снова результатов не дали. Позднее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что к крушению станции привел сбой в работе двигателя. По его словам, вместо запланированных 84 секунд он отработал 127, из-за чего и произошла авария.